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質(zhì)量部管理評(píng)審匯報(bào)材料
一、質(zhì)量體系的適用性
公司已編制了一套完整的質(zhì)量體系文件,包括質(zhì)量手冊(cè)1份、程序文件17份、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)68份、質(zhì)量記錄清單170份、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)52份,基本上能滿足本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的整個(gè)體系運(yùn)行的需求。
二、公司目標(biāo)完成情況:
三、質(zhì)量部目標(biāo)完成情況:
根據(jù)以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不達(dá)標(biāo)原因分析如下:
第二季度電阻車間客戶退貨率為2.02%,高于目標(biāo)值(0.85%),其主要原因?yàn)樗脑路菽暇⿵V順電子因上線阻值不合格退回負(fù)載片1100只。退回產(chǎn)品經(jīng)檢測(cè),阻值均已達(dá)到客戶要求,通過(guò)分析原因?yàn)榭蛻羰褂煤父嗟娜埸c(diǎn)接近我公司使用焊膏的熔點(diǎn),如果燒結(jié)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)就有可能造成客戶在焊接過(guò)程中,因焊接溫度達(dá)到我公司焊膏熔點(diǎn)的溫度,引線處焊膏流出,導(dǎo)致無(wú)阻值、阻值不穩(wěn)定或者引線松動(dòng)的現(xiàn)象發(fā)生。對(duì)此種情況已采取糾正措施:○1對(duì)焊膏的使用作明確規(guī)定;○2與客戶更好的溝通并建議客戶盡量縮短焊接時(shí)間。
負(fù)載車間第四季度退貨率為4.16%,遠(yuǎn)高于1.2%的目標(biāo)值,其主要原因有兩個(gè):1○負(fù)載車間在本季度出貨相對(duì)較少,最全面的范文參考寫(xiě)作網(wǎng)站累計(jì)7935只;○2十月份京信系統(tǒng)因衰減器可調(diào)不穩(wěn)退貨200個(gè),追究原因?yàn)檎{(diào)試后裝配過(guò)程中由于外殼與內(nèi)芯的匹配有差異,造成部分產(chǎn)品接地不良影響產(chǎn)品指標(biāo)。已采取措施:更改外殼內(nèi)部結(jié)構(gòu)使芯片安裝容易接地,并且在檢驗(yàn)指標(biāo)時(shí)要旋轉(zhuǎn)1-2圈,指標(biāo)合格后方可出貨。此批產(chǎn)品返修檢驗(yàn)合格出貨后,暫無(wú)質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)。
四、重大事故處理:
201X年1月1日~201X年12月31日,公司未發(fā)生重大事故。
五、糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況:
各部門(mén)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況較好,在生產(chǎn)、技術(shù)方面采取了一些糾正預(yù)防措施,取得了較好的效果,對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和提高起到了促進(jìn)作用。
質(zhì)量部共發(fā)出15份“糾正/預(yù)防措施指令單”:
a.進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象,共發(fā)出“糾正/預(yù)防措施指令單”11份,要求供應(yīng)商 出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析并改善,其中散熱器在生產(chǎn)過(guò)程中芯片與套較難擰到位,接頭絲紋傾斜不正導(dǎo)致接頭擰不位;N-大負(fù)載絲紋環(huán)數(shù)過(guò)少、旋轉(zhuǎn)端內(nèi)軸分叉;瓷片阻值不合格等均已驗(yàn)證完成,效果較明顯。
b.過(guò)程檢驗(yàn)未出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象。
c.成品檢驗(yàn)未出現(xiàn)不合格現(xiàn)象。
對(duì)采購(gòu)部發(fā)出2份“糾正/預(yù)防措施指令單”:1、提供的散熱器不能提樣品確認(rèn)報(bào)告。
范文參考網(wǎng)經(jīng)糾正從201X年7月5日已提供完整的樣品確認(rèn)報(bào)告。2、經(jīng)查菲林、網(wǎng)版制作及加工均不能提供“申請(qǐng)單”和“加工合同”。經(jīng)糾正201X年7月5日已提供“申請(qǐng)單”和加工合同。
對(duì)管理層發(fā)出1份“糾正/預(yù)防措施指令單”:因志誠(chéng)、同祥、溢昌、力恒等機(jī)加工供應(yīng)商因質(zhì)量問(wèn)題多次發(fā)出糾正/預(yù)防措施指令單,供方質(zhì)量仍無(wú)明改善,經(jīng)糾正開(kāi)發(fā)了
新的供應(yīng)商歐信,有待開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商,并要求采購(gòu)員合理安排下單時(shí)間,質(zhì)量問(wèn)題有所進(jìn)步。
對(duì)生產(chǎn)部發(fā)出1份“糾正/預(yù)防措施指令單”:XMT 數(shù)顯調(diào)節(jié)儀,編號(hào)為 T-2~T-13的設(shè)備均不能提供監(jiān)視記錄。201X年7月7日加強(qiáng)對(duì)程序文件的學(xué)習(xí)并對(duì)所有的數(shù)顯調(diào)節(jié)儀進(jìn)行監(jiān)視形成書(shū)面記錄。
六、內(nèi)審情況:
公司于201X年7月19日至20日本公司自復(fù)評(píng)ISO9000:2008(GJB9001B-2009)內(nèi)部審核,審核組共開(kāi)出3個(gè)不合格項(xiàng)。其中研發(fā)部1個(gè);市場(chǎng)部1個(gè);生產(chǎn)管理部采購(gòu)部1個(gè)。
1、市場(chǎng)所存在的問(wèn)題:抽查:201X.5.8日范文寫(xiě)作,衰減器 J-200-30 10只的退貨處理報(bào)告不能提供相應(yīng)的“信息反饋單”。
2、研發(fā)部所存在的問(wèn)題:電阻成品圖的材料明細(xì)表未包含電阻漿料、焊膏和白膠等。
3、生產(chǎn)管理部(采購(gòu))所存在的問(wèn)題:歐信、宏力元、同祥、鑫泰等供應(yīng)商無(wú)合格供方資料。
各部門(mén)對(duì)出現(xiàn)的不合格都比較重視,積極整改,經(jīng)驗(yàn)證均在承諾期內(nèi)完成了整改。
七、外審情況:
公司于201X月8月24、25日,進(jìn)行了自復(fù)評(píng)ISO9000:2008外部審核,審核組共開(kāi)出3張不合格項(xiàng),質(zhì)量部1個(gè);采購(gòu)部1個(gè);生產(chǎn)管理部1個(gè)。
1、質(zhì)量部所存在的不符合項(xiàng)的事實(shí)描述:
201X年7月份的內(nèi)審資料,其檢查單中將電阻車間、負(fù)載車間、雙工車間合并為車間進(jìn)行審核且提供不出7.5.3與7.5.5被審核的證據(jù)。不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第8.2.2條款相關(guān)要求。
2、采購(gòu)部所存在的不符合項(xiàng)的事實(shí)描述:
201X年8月9日購(gòu)買(mǎi)的氧化鋁(瓷片)規(guī)格為:112*52*0.38其采購(gòu)訂單上未明確該產(chǎn)品的質(zhì)量要求,不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第7.4.2條款關(guān)于“在與供方溝通前,組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的”要求。
3、生產(chǎn)管理部所存在的不符合項(xiàng)的事實(shí)描述:
成品檢驗(yàn)用編號(hào)YLTZ-02、YLTZ-03的兩臺(tái)TH2511直流低電阻測(cè)試儀(0-200兆歐)僅有自校合格證,范文TOP100未提供檢定證書(shū),不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第7.6條款關(guān)于“為確保結(jié)果有效,必要時(shí)測(cè)量設(shè)備應(yīng):對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定”的要求。
這三項(xiàng)不合格項(xiàng)已于201X年8月24日提出在1個(gè)月內(nèi)要整改完畢,現(xiàn)已整改完成。
八、對(duì)上次管理評(píng)審決議的事項(xiàng)報(bào)告情況:(見(jiàn)附件)
已對(duì)2012年度評(píng)審決議的事項(xiàng)采取了具體實(shí)施措施,并已對(duì)管理評(píng)審決議事項(xiàng)實(shí) 情況進(jìn)行跟蹤報(bào)告。
綜合以上所述,質(zhì)量體系文件基本適用本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)服務(wù)的運(yùn)行要求,本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)際操作相符基本能達(dá)到目標(biāo),通過(guò)采取糾正預(yù)防措施,對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量起到了促進(jìn)作用。針對(duì)退貨情況分析,各車間應(yīng)提高管理及產(chǎn)品質(zhì)量,改進(jìn)技術(shù)以滿足客戶的需要,適應(yīng)市場(chǎng)的需求。
GJB9001B-2009是通過(guò)一系列的過(guò)程控制方法改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量,并通過(guò)采取糾
正與預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核的方式來(lái)開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng),從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的,這些監(jiān)督與抽查的方法是必要的,但更重要的是自我監(jiān)督、自我改進(jìn)、自我評(píng)價(jià)的方法。隨著運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的逐步積累,各部門(mén)應(yīng)養(yǎng)成自覺(jué)遵照程序文件及相關(guān)工作文件辦事的習(xí)慣,形成自檢、自查、自糾的良好作風(fēng),以達(dá)到不斷改進(jìn)的目的。思想?yún)R報(bào)專題在處理質(zhì)量問(wèn)題時(shí),不要推卸責(zé)任,各相關(guān)部門(mén)應(yīng)果斷、迅速地作出處理,查出原因,解決問(wèn)題!徹底杜絕質(zhì)量問(wèn)題的再次發(fā)生和重復(fù)出現(xiàn)。對(duì)于過(guò)程質(zhì)量的控制重在預(yù)防,而絕非事后的補(bǔ)救。
最后,建議如下:○1招一名專職質(zhì)量部經(jīng)理,全面抓起質(zhì)量部各方面的工作,使其職能全面發(fā)揮;○2前期質(zhì)量部人員流動(dòng)較大,造成ISO9000的推行力度不夠,對(duì)各部門(mén)的監(jiān)管力度也不夠,希望在201X年度有所改進(jìn);○3各部門(mén)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件,嚴(yán)格按照公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)來(lái)開(kāi)展各自的工作,認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件及各項(xiàng)規(guī)章制度,樹(shù)立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和嚴(yán)肅的工作態(tài)度,運(yùn)用科學(xué)的質(zhì)量管理方法,并加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)所存在的問(wèn)題加以的監(jiān)督、檢查、跟蹤和驗(yàn)證。通過(guò)持續(xù)改進(jìn),使公司的產(chǎn)品質(zhì)量不斷獲得提升,不斷提高顧客滿意度。
質(zhì)量部
201X-X-1X
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